一、引言:
沙鋼焦化廠回收車間粗苯工段至2003年投產以來,多次出現油汽換熱器泄漏。不僅污染了粗苯質量,造成巨大的經濟損失,還給生產造成極大的安全隱患。為此焦化廠生產技術人員通過認真分析,積極采取應對措施,取得了較為明顯的效果。
??? 二、油汽換熱器泄漏現象:
??? 1)控制分離器、粗苯回流槽中的粗苯在短時間內變成黑色;2)用聽音棒緊貼油汽換熱器,可聽到有“哧哧”的泄漏聲音;3)若泄漏明顯,油汽換熱器富油壓力會明顯降低,分離水顏色變黑,分離水嚴重帶油。
三、問題分析:
通過車間工藝技術人員分析、匯總,得出油汽換熱器泄漏主要有以下幾種原因造成;
洗油帶水,造成油汽換熱器壓力升高,富油墊片泄漏;操作不當,造成油汽換熱器壓力過大,墊片泄漏;煤氣質量不達標,造成油管腐蝕泄漏;
具體分析如下:
1)洗油帶水,造成油汽換熱器壓力升高,油汽換熱器浮頭密封墊片泄漏。
典型案例:2003年11月一回收車間粗苯工段開工時,由于粗苯工段水試運轉剛結束,管道和設備中殘留的水未及時吹掃,就將大量的新洗油加入到系統中。洗油未經脫水,就直接升溫至180℃,造成一回收粗苯工段油汽換熱器前富油壓力上漲至0.85MPa,開工不到4個小時,粗苯分離水就全部變成了黑色。后經停工檢查,發現一臺油汽換熱器浮頭密封墊松動。
后經粗苯工段技術人員分析認為:粗苯工段剛開工,一線崗位操作人員經驗不足,就盲目將含水洗油直接升溫至180℃,使洗油中的水急劇“汽化”,產生氣阻,系統壓力急劇升高。當系統壓力接近或大于油汽換熱器的最大工作壓力,造成換熱器的浮頭密封墊被損壞、泄漏。
?? 2)操作不當,造成油汽換熱器壓力過大,浮頭墊片泄漏。
??? 典型案例:2004年、2005年一回收車間粗苯工段油汽換熱器浮頭多次出現泄漏。且多發生在開、停工不長的時間內。
??? 后經粗苯工段技術人員匯總、分析,終于找到了問題的根源:粗苯工段在開工時,現場崗位工接到中控工通知啟動富油泵后,往往把出口閥全開。此后的富油流量主要由主控室的中控工通過富油自控調節閥來調節,當富油調節閥由大關小時,經常出現富油系統壓力超0.9MPa現象,造成油汽換熱器浮頭泄漏;當粗苯工段停工時,中控工先關小富油流量調節閥,后通知現場崗位工停富油泵,也容易造成富油系統壓力超0.9MPa的現象。當系統壓力超過油汽換熱器所能承受的最大工作壓力是,往往會出現泄漏。
?? 3)煤氣質量不達標,造成油汽換熱器換熱油管腐蝕泄漏。
典型案例:2012年沙鋼二回收車間粗苯工段油汽換熱器出現泄漏。經停工后檢查:油汽換熱器浮頭密封墊完好無損。后用水試壓,發現:油汽換熱器換熱管束中有一根泄漏。
生產技術人員結合二回收過去出現的富油管道腐蝕泄漏得出結論:是以往一段時間內,二回收硫銨飽和器后煤氣含氨長期不達標,且終冷后煤氣溫度高,引起的設備腐蝕。
??? 具體分析如下:
二回收硫銨煤氣預熱器、飽和器、除酸器和粗苯工段的終冷塔曾經因焦油堵塞,造成煤氣系統阻力曾大,飽和器后煤氣含氨、終冷塔后煤氣溫度長期超標,進而造成二回收洗油長期帶水。由于帶水洗油中溶解了煤氣中大量的氨鹽,銨鹽伴隨洗油升溫分解,生成大量的腐蝕性氣體,如:氨氣、硫化氫氣體,腐蝕設備。長此以往,處在高溫段的洗油管道、設備逐漸被腐蝕變薄,嚴重時泄漏。
?? 四、防范措施:
?? 沙鋼集團焦化廠生產技術人員通過以上的分析總結,提出了以下防范措施:
?? 1)規范操作:嚴禁富油泵出口閥全開,嚴格控制富油系統壓力低于0.6MPa。
?? 2)杜絕洗油帶水:一旦發現洗油帶水,立即降低管式爐富油出口溫度至130℃進行脫水,同時注意控制富油壓力不大于0.6MPa。
?? 3)強化電捕焦油器操作,減緩后續設備堵塞。加強飽和器操作,控制器后煤氣含氨不大于0.05g/m3。及時根據終冷塔的阻力變化情況進行熱水清洗;提高終冷塔的冷卻效果。總之,采取一切措施:嚴防洗油帶水、嚴防煤氣中的氨等腐蝕性介質進入到洗油中。
? 五、效果:
? 通過采取以上措施,較好的解決了油汽換熱器的泄漏,為確保粗苯工段穩產、高產打下了堅實的基礎。
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