一.預防環基砼(包括池壁)裂縫的有效措施
眾所周知冷卻塔環基為大體積砼,因其體積厚大、圓周較長,砼一次澆灌成型容易產生溫度裂縫等質量問題。為了有效的預防,根據《電力建設施工及驗收技術規范》(建筑工程篇)SDJ 69-87要求,環基按設計采取分段跳倉施工,并采取了常規的從配制砼原材選用上、從配合比的設計上下功夫。但相當數量的工程實例證明,依上述方法施工并未全部圓滿地解決問題,仍然還存在裂縫時有產生,且施工周期長相鄰段鋼筋在外暴露時間長不易防護等各種弊病。為此,在德電三期9200m2冷卻塔施工中,以我們多年經驗的總結探討,經與設計單位認真研究協商在原有設計的基礎上進行改進,進一步采取了如下措施:
1. 對砼配合比再次試驗調整
在砼配合比試配過程中,加入了足夠量的粉煤灰,其目的減少水泥用量,降低水化熱和砼的絕熱溫升。加入適宜澆灌時環境溫度的外加劑,其目的是減少用水量,增加砼和易性。
2. 在原跳倉施工段的基礎上重新劃分澆灌段的長度,并設后澆帶采用在相鄰段之間留設后澆帶的施工方法,分段施工長度控制在30m以內。后澆帶長度為2m,并保證在相鄰段砼澆灌后21天以上實施后澆,其目的:一是盡量保證砼的連續澆灌,加快環基總體施工進度;二是確保先澆段在三周的養護期間盡量自由釋放內應力;其三,保證后澆帶即可釋放應力,又有利于施工縫的嚴密。
3. 強化施工縫處理
在相鄰段上部留設橡膠止水帶,后澆帶兩側模板采用磚模,在后澆帶砼中參微量膨脹劑以補償砼內部的收縮防止出現裂縫,使其與相鄰段砼得以很好的結合。經過改進,相鄰段砼澆灌得以連續進行,澆灌后集中進行養護,有效的縮短了施工日期,拆模后下道工序可連續進行。
4. 強化上表面的抹壓
砼澆灌后,上表面灰漿較厚,宜采取在砼初凝前鋪撒干凈的碎石,用木抹子將石子拍入砼內搓平、壓實,最后一遍用鐵抹子收光,以防止砼表面產生裂縫。
5. 強化測溫和養護工作
砼澆灌后應及時進行測溫,宜選用便攜式建筑電子測溫儀,砼澆灌前埋設測溫導線,測溫工作自砼澆灌后立即跟蹤進行連續測量,24h內每2h測一次,以后每4h測上次,10d~28d每6h測一次,隨時掌握砼各部位的溫度變化,及時采取相應措施,保證砼內外溫差不超過25℃。砼澆灌后及時覆蓋薄塑料布、巖棉被,保溫保濕加以養護。
二.人字柱施工方案的選擇
目前,國內施工企業在施工人字柱時普遍采用兩種施工方案:一種為現澆;另一種為預制吊裝。人字柱采用現澆:柱模板一般根據其 外形幾何尺寸加工制作專用定型組合鋼模板。優點:相對總成本較低。缺點:排架搭設工作量大,高空作業量大;控制砼澆灌質量的工序較復雜并容易出現煙囪質量問題;外觀工藝質量不美觀,工期較長。
人字柱采用預制吊裝的施工方案:柱模板采用大型專用鋼模板,底模一般制作22件,上模為5-10件(人字柱按44對考慮)。單支柱預制可按排在淋水構件預制場內,利用場地內的大型龍門吊(20t以上)進行模板組裝、柱鋼筋安裝(將其綁扎成型)、砼澆灌、構件倒運等。單支柱吊裝可采用雙機抬吊,由主吊機械單機吊裝就位,主吊機械選用60t履帶吊或90t車吊可滿足要求,輔助吊車選用25t汽車吊即可。人字柱采用預制吊裝與現澆相比具有以下優點:
① 提前預制,不占用總工期、吊裝工期短,為風筒施工贏得時機;
② 模具節約、成本降低;
③ 有效地解決了現澆弊病,確保了內外工藝質量;
④ 減少腳手架數量和占用周期。