隨著水泥生產技術的不斷進步,新型干法窯以節能環保、熟料質量好、生產大型化、投資成本低、運轉率高和運行穩定等優點越來越被水泥業界普遍認同和推廣。近年來,新型干法窯每年以較快的速度增長,由于技術和管理人員增長不能與新型干法窯發展同步,時常出現新型干法窯燃爆工藝事故,造成停產和設備損壞,甚至出現人員傷亡事故,給企業造成較大的經濟損失,尤其是冬季,是新型干法窯燃爆工藝事故的多發期。本文針對新型干法窯生產中的幾起燃爆工藝事故進行分析,制定防范措施,以防止類似事故的再發生。
1煤磨電除塵器的燃燒事故
2006年冬季,連續的雨雪天氣造成A廠露天堆場的原煤等物料潮濕。因原煤潮濕,不僅使煤磨臺產大幅下降,煤粉供應緊張,而且致使入煤磨除塵器的煙氣濕度增大,造成煤磨電除塵器結露,灰斗堵塞。事故發生前,中控操作員發現煤磨電除塵器第二電場電壓較低,隨即安排停機檢查,打開煤磨電除塵器檢查門,發現電場內煤粉已經燃燒,電場內出現大量的煙霧,灰斗內表層煤粉有火星,且溫度較高。隨后組織人員進行事故善后處理工作,并做好停窯準備工作。該起事故不僅造成停窯31 h,損失煤粉20多噸,而且造成嚴重的環境污染。
1.1事故善后處理
(1)事故發生后,立即對煤磨系統停機,停煤磨電除塵器風機,關閉煤磨電除塵器檢查門。由于著火面積較小,不需要開啟CO2滅火系統,開通排灰通道,將電除塵器灰斗下的螺旋輸送機反轉,使得電除塵器灰斗內的煤粉從排灰通道排放到磨房外,同時用消防水袋對排出著火煤粉及時進行噴水滅火,防止二次燃燒,直到灰斗內的煤粉排完。
(2)與此同時,檢查煤粉倉情況。由于煤粉倉沒有著火,要求盡快將煤粉倉內用完,并做好停窯的準備工作。
?。?)對于排出的煤粉除現場噴水滅火外,還派人值班看護,防止死灰復燃。在生產正常后,組織人員清理煤粉,打掃現場環境。
1.2原因分析
?。?)煤磨電除塵器是煤磨系統的主要工藝設備之一,其職能是收集煤粉成品。當其灰斗出現堵塞時,入煤粉倉的煤粉量將大幅下降,煤粉倉的孔深變化較大。根據煤粉倉的孔深異常變化,很容易判斷煤磨電除塵器灰斗是否堵塞。該起事故發生前,中控操作員和巡檢人員沒有及時作出判斷,因此不能及時采取措施,給事故發生留下隱患。
?。?)由于該水泥廠煤磨電除塵器為2電場4灰斗結構,在發生事故前,第一電場工作正常,第二電場因結露造成灰斗堵塞,這時進入煤粉倉的煤粉量下降。由于原煤潮濕,煤磨臺產大幅下降,煤粉倉內料位較低。為避免停窯,管理人員和操作人員主觀上想盡快將煤粉倉加滿后再停機處理。隨著灰斗的堵塞,煤磨系統已經進入惡性循環狀態,給煤粉在灰斗內進一步積聚創造了條件。
(3)在電除塵器第二電場灰斗內煤粉積聚到一定程度后,開始對電除塵器的運行造成影響,電除塵器第二電場的二次電壓下降,出口粉塵排放增加。如果這時停機處理,事故還是可以避免的;但由于管理人員對發生燃爆事故的可能性和嚴重性認識不足,繼續開機生產,最終導致事故的發生。
1.3改進措施
?。?)修訂煤磨和電除塵器操作規程,將防止煤粉燃爆管理納入其中,盡快組織管理人員和操作人員對煤磨消防管理知識培訓,提高對防止煤粉燃爆的安全意識。
(2)要求巡檢人員每小時對電除塵器灰斗和煤粉倉的下料情況進行檢查,尤其是雨雪天氣,發現堵塞現象,立即組織清理,防止煤粉在煤磨電除塵器內聚集現象的發生。
(3)定期對煤磨消防系統進行檢查,及時更換CO2泄漏的鋼瓶和過期滅火器,在出現意外時,能及時采取措施,確保煤磨生產安全。