該廠在運行初期,因為設計和管理經驗不足,造成了裝置內的生產用水流失嚴重,每天的污水量高達26.4t,超出了設施的處理能力,使一部分污水未進行處理便直接排出廠外,污染了周圍環境,對集團公司污水總排造成嚴重影響,處理污水的費用也大幅上升。
針對裝置內廢水量大的問題,該廠加強生產管理,實行預防和生產過程控制,嚴格消耗定額,積極進行技術改造,全面推行清潔生產,以節能降耗、減污為目的,提高對裝置的技術管理水平和資源的綜合利用率,大大消減了污染物的排放置。回收措施如下:
1 濃品工段產生的凝液其水質與脫鹽水基本相當,含有微量的過氧化氫,可作為稀品生產用水。濃品工段運行時,已回收進純水配制槽使用。
2 稀品工段氧化系統排出的氧化殘液,內含過氧化氫30%左右。經過了管道改造,同濃品殘液(含過氧化氫20%左右)混合進入雙氧水殘液儲槽。少部分用于污水處理,其余部分聯系用戶外售,創造了可觀的經濟效益。
3 蒸堿、蒸芳烴的蒸汽冷凝液水質較好,已同污水分離直接排入雨水管網。今后,將進一步改造,回收使用。
4 稀品工段的水環真空泵利用循環水作為密封水,其水質較好,已同污水分離,將其循環使用或排入雨水管網。
改造后,加強了對污水源頭的控制,減少跑、冒、滴、漏情況,及時回收工作液地下回收槽內的工作液,消減了污染物的排放量,保持了污水水質及水量的相對穩定,每天污水的產生量已從26t降至3t左右,污水中的COD已從10000mg/L除至600~2000mg/L,污水處理成本大幅下降。
(張文兵)
針對裝置內廢水量大的問題,該廠加強生產管理,實行預防和生產過程控制,嚴格消耗定額,積極進行技術改造,全面推行清潔生產,以節能降耗、減污為目的,提高對裝置的技術管理水平和資源的綜合利用率,大大消減了污染物的排放置。回收措施如下:
1 濃品工段產生的凝液其水質與脫鹽水基本相當,含有微量的過氧化氫,可作為稀品生產用水。濃品工段運行時,已回收進純水配制槽使用。
2 稀品工段氧化系統排出的氧化殘液,內含過氧化氫30%左右。經過了管道改造,同濃品殘液(含過氧化氫20%左右)混合進入雙氧水殘液儲槽。少部分用于污水處理,其余部分聯系用戶外售,創造了可觀的經濟效益。
3 蒸堿、蒸芳烴的蒸汽冷凝液水質較好,已同污水分離直接排入雨水管網。今后,將進一步改造,回收使用。
4 稀品工段的水環真空泵利用循環水作為密封水,其水質較好,已同污水分離,將其循環使用或排入雨水管網。
改造后,加強了對污水源頭的控制,減少跑、冒、滴、漏情況,及時回收工作液地下回收槽內的工作液,消減了污染物的排放量,保持了污水水質及水量的相對穩定,每天污水的產生量已從26t降至3t左右,污水中的COD已從10000mg/L除至600~2000mg/L,污水處理成本大幅下降。
(張文兵)